Podkomisja i my blogerzy udowodniliśmy, że
narracja MAK/Laska jest kłamstwem.
Morderca zawsze zostawia ślad.
Skala kłamstw i manipulacji jest tak wielka, że pomimo wskazania ich setek nadal jest jeszcze coś do dodania, doprecyzowania etc.
W poprzednich notkach pokazałem jak MAK zmanipulował próby na symulatorze Tu-154 w Moskwie - używając jako listka figowego naiwnego Edmunda Klicha.
( Siadając do posiłku z diabłem trzeba mieć bardzo długą łyżkę.
Zasiadając do partyjki pokera z szulerami popełnia się tylko jeden błąd ; zasiadając...)
Klich zasiadł...
A nie kompetentna i nie mająca dobrej woli szukania prawdy Komisja Laska, te manipulacje na symulatorze łyknęła.
W skrócie - jakie to były manipulacje - co niżej rozwinę:
1. Zastosowano zupełnie inną wartość zadanego przeciążeniaprzy próbie odejścia z wysokości 20 m - wartość 1,8 g podczas gdy w Smoleńsku maksymalna wartość przeciążenia to 1,3 g.
2. Zastosowano inną prędkość początkową: 295 km/h podczas gdy w Smoleńsku było to ok 280 km/h.
3. W zakresie podania wyniku prób na symulatorze:
- pomimo tego, że nawet w tej manipulowanej próbie głębokość przepadania określono jako 20-25 m czyli większą niż zapas wysokości Tu-154 w Smoleńsku - nie odniesiono się do tego - Komisja Laska też nie ; jakim cudem Tu-154 w Smoleńsku przeszedł na wznoszenie rozpoczynając manewr odejścia na rzeczywistej wysokości ( poziom odniesienia wznoszącego się terenu ) 10 m!!! będzie to niżej szczegółowo wyjaśnione a pokazane obrazkowo tu:
Tę manipulację MAK łatwo obalić-
- wykonując próbę odejścia już wg parametrów jak w zdarzeniu w Smoleńsku 10.04.1010 roku.
wtedy głębokość przepadania wyszła by co najmniej 30m - jak wg podręczników; co oznaczałoby , że narracja MAK jest w tym momencie sfałszowana.
Konfabulatorzy MAK przy tworzeniu symulacji , która wg nich miała wspierać raport MAK , popełnili gruby błąd:
Zapomnieli (?) że teren się wznosi i przyjęli minimalną głębokość przepadania 20 m , podczas gdy dla bezpiecznego odejścia potrzeba 10m.... albo odejści na drugi krąg załoga musiała by zapoczątkować na wysokości minimum 30m.
Konfabulatorzy pogubili się też w kwestii wyszkolenia i umiejętności załogi Tu-154; główna narracja MAK/Laska mówi o brakach w wyszkoleniu, o elementarnych błędach popełnianych przez załogę - to jakim cudem ta źle wyszkolona załoga sam manewr przejścia do wznoszenia wykonała o wiele lepiej niż podręcznikowo.
**
Z raportu prób symulacji odejścia na drugi krąg na symulatorze w Moskwie:
ОТЧЁТ по результатам проведения тренажёрного эксперимента На основании Задания Председателя комиссии по расследованию катастрофы самолёта Ту-154М б/н 101 Республики Польша, произошедшей 10.04.2010 г. при заходе на посадку на а/д Смоленск «Северный», 7 июля 2010 г. на базе УТЦ ОАО «Аэрофлот» (Шереметьево-1) был проведён тренажёрный эксперимент.
1.3. Оценка параметров полета самолета Ту-154М в продольном канале при уходе на второй круг с различных высот (100м, 60м, 40м, 20м).
2.3. В процессе эксперимента воспроизводились начальные условия полёта самолёта Ту-154М б/н 101 при заходе на посадку на аэродром Смоленск «Северный»: имитация видимости 30х350 м, вес самолёта 78000 кг, вес топлива 11 т, центровка 24.2% САХ, закрылки выпущены на 36°, шасси выпущены, автопилот по тангажу и крену включен, автомат тяги включен
2.5. Эксперимент на месте КВС (левого пилота) проводил заместитель Генерального директора — начальник ЛИЦ ГосНИИ ГА, заслуженный лётчик-испытатель РФ, Р.Т. Есаян. В проведении эксперимента участвовали заместитель Председателя КРАП МАК, Заслуженный пилот СССР Г.А. Ячменёв, специалисты КНТО РАП МАК, Уполномоченный представители Республики Польша и его советники
2.7. Параметры полёта самолёта в ходе эксперимента регистрировались средствами программного обеспечения тренажёрного комплекса в объёме, предусмотренном разработчиками
3.1.1. В процессе первого захода проводилось снижение самолёта с удаления 6 км с высоты 400м с установившейся на конечном участке вертикальной скоростью снижения -9 м/с при Vпр≈300 км/ч. Закрылки выпущены на 36°, шасси выпущены, автопилот и автомат тяги включены. Частота ILS аэродрома посадки на обоих комплектах не устанавливалась. Кнопки «ЗАХОД» и «ГЛИССАДА» не горели. На высоте 100 м (по радиовысотомеру) несколько раз была нажата кнопку «Уход» на штурвале. Реакции самолёта и систем не последовало. После этого (на высоте менее 20м) была предпринята попытка по уходу на второй круг, закончившаяся столкновением с землёй
3.1.2. При настройке частоты ILS аэродрома захода и на удалении около 9 км на высоте 400 м произошла автоматическая активация режима «Заход» с включением одноимённой кнопки. На удалении около 6 км была включена кнопка «ГЛИССАДА» и самолёт перешёл в снижение с установившейся вертикальной скоростью снижения ≈-4.5 м/с при Vпр≈275…285 км/ч. На высоте 28 м (по радиовысотомеру) был произведён уход на второй круг в автоматическом режиме, для чего на штурвале была нажата кнопка «Уход». Автопилот при этом отклонил руль высоты на половину хода руля, а автомат тяги перевёл двигатели на взлётный режим, после чего самолёт, потеряв за 3 сек 10 м высоты
3.1.3. В процессе остальных заходов на посадку снижение самолёта проводилось с удаления 6 км с высот 400…420 м с установившейся на конечном участке вертикальной скоростью снижения -7…-9 м/с при Vпр≈285…300 км/ч. Закрылки были выпущены на 36°, шасси выпущены, автопилот и автомат тяги включены. Частота ILS аэродрома посадки на обоих комплектах не устанавливалась. Уход на второй круг предпринимался по достижении высот 100, 60, 40 и 20 м по радиовысотомеру. При выполнении уходов на второй круг колонка штурвала отклонялась на себя в основном на половину её хода, РУД переводились на взлётный режим и, спустя 3…5 секунд, закрылки убирались до 28°. В процессе ухода вертикальная перегрузка возрастала до 1.5…1.8 ед, а угол атаки до 7.5…10°. Во всех случаях, кроме попытки совершить уход с высоты 20 м, самолёт переходил в устойчивый набор высоты, теряя после начала ухода 19…23 м высоты.
5.3. В ходе проведения эксперимента было подтверждено, что при заходах на посадку в условиях, аналогичных условиям полёта самолёта Ту-154М б/н 101 10.04.2010 г. в Смоленске, с аналогичным профилем полёта с вертикальной скоростью снижения 7…8 м/с, и уходах на второй круг в соответствии с технологией, рекомендованной РЛЭ самолёта Ту-154М, потеря высоты («просадка самолёта») составляет 20 – 25.
5.4. Попытка в рамках тренажёрного эксперимента произвести уход на второй круг при снижении с вертикальной скоростью -7…-8 м/с с высоты 20 м закончилась столкновением с землей.
Zobacz też:
https://www.salon24.pl/u/niegracz/1045680,jak-rosjanie-z-mak-oszukali-edmunda-klicha-przy-probie-na-symulatorze-tu-154,2
https://www.salon24.pl/u/niegracz/1051650,manipulacja-mak-na-symulatorze-lotu-w-moskwie
Dodatek:
doświadczony pilot Tu-154 Л. Хайко
1.Берём Руководство по лётной эксплуатации самолёта Ту-154 и внимательно читаем: если самолёт к началу выравнивания подходит с вертикальной скоростью до 4 м/с безопасный уход на второй круг возможен с высоты 6-4 метра, а если скорость снижения 5 м/с эта высота составляет уже 15 метров, просадка резко возрастает.
- Jak szybko rośnie głebokość przepadania w zależności od początkowej prędkości pionowej ,
dla 4m/s jest to 6-4 metra
dla 5 m/s jest to już 16 m
***
czyli
dla 6 m/s byłoby co najmniej 28 m
a dla
7m/s co najmniej 42 m
https://www.haikold.ru/Rasskaz/Posadki.htm
Z kolei pilot Tu-154 Jerszow ocenia , że:
пусть 7-8 м/сек. Это максимум 50 потерянных метров. Да просадка самолета при такой вертикальной скорости снижения будет не меньше 30 метров.
Przy predkości pionowej 7-8 m-s głebokość przepadania wyniesie nie mniej niż 30 m.
Od maja 2010 wskazuję na sprzeczność narracji MAK z elementarnymi faktami,śladami oraz prawami fizyki. "Jeszcze nigdy tak niewielu nie stanęło przeciw tak Wielu by bronić prawdy dotyczącej tragicznego zdarzenia lotniczego." "Jeszcze nigdy tak nie skompromitowało się środowisko techników, ekspertów, naukowców milcząc gdy do narzucania kłamliwej narracji łamie się elementarne prawa fizyki i ignoruje wiedzę."
Nowości od blogera
Inne tematy w dziale Polityka